橡膠廢氣處理 橡膠廢氣處理設備 廢氣治理洗滌塔 活性炭吸附凈化除臭裝置 活性炭吸附除臭設備 光催化除臭設備 光氧催化廢氣處理裝置 UV光解凈化器設備
催化燃燒處理橡膠廢氣技術
介紹了催化燃燒技術在橡膠生產廢氣處理中的應用。采用冷凝催化燃燒技術,在空速30000h-1、反應器入口溫度250 ~ 300℃的條件下,處理橡膠廢氣,達標排放。
在石油化工生產過程中,會產生以揮發性有機物為主要成分的廢氣。這些有機物如果直接排放到***氣中,會危害人體健康,污染周圍環境。因此,我***《***氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)嚴格限制了有機物的排放。
有機廢氣的處理方法包括吸收、吸附、冷凝、直接燃燒、熱燃燒和催化燃燒。催化燃燒是處理有機廢氣的有效方法。用催化劑使有機物在250-400℃的低溫下無焰燃燒。燃燒的產物是二氧化碳和H2O。為了保護催化劑,在進行催化燃燒處理時,往往需要根據廢氣的不同性質采用不同的預處理方法。
1、廢氣的來源和成分
橡膠工業的廢氣一般含有環己烷、己烷和芳烴。某石化企業橡膠廠SBS 的生產工藝包括聚合單元、回收單元、凝聚單元和后處理單元四個部分。來自的廢氣主要在后處理裝置中產生。后處理單元有四個廢氣排放,分別為進口閃蒸蒸汽、擠出機出口閃蒸蒸汽、產品風輸送廢氣和熱風干燥廢氣。四種廢氣的主要污染成分是環己烷和己烷。此外,擠出機進出口的閃蒸蒸汽也含有***量水蒸氣。
廢氣總烴濃度遠遠超過***家排放標準《***氣污染物綜合排放標準》中非甲烷總烴的排放限值,為120mg/m3。
2、廢氣處理流程
2.1廢氣處理流程
針對SBS后處理裝置中四種廢氣的組分FRIPP,開發了“冷凝-催化燃燒”處理工藝。
風力運輸和產品熱風干燥產生的廢氣直接進行催化燃燒處理。擠出機入口的閃蒸蒸汽和出口的閃蒸蒸汽含有***量水蒸氣和環己烷。兩種廢氣通過兩級冷凝進行預處理,以回收其中的水和環己烷。兩級冷凝得到的不凝氣體與風力輸送和熱風干燥的廢氣混合,然后一起進行催化燃燒處理。混合氣體經除霧器、催化風機、換熱器、加熱器、催化燃燒反應器、換熱器等處理。依次回收能量,凈化后的氣體達標排放。
2.2工廠處理規模的確定
當采用催化燃燒工藝處理上述四種廢氣時,出于安全原因,進入催化燃燒反應器的廢氣中的有機物濃度一般控制在低于25%LEL的爆炸下限。環己烷和正己烷的爆炸下限為1.2% LEL體積分數,因此可以任意比例混合,其混合氣體的爆炸下限為1.2%體積分數,而25%為0.3%體積分數,也就是說,廢氣濃度應控制在3000μL/L/L。環己烷轉化的廢氣總烴濃度低于11250mg/m3。考慮到催化劑、反應器和換熱器的耐溫性,催化燃燒反應器入口處的廢氣濃度設計為8000mg/m3。
因此,工廠的處理規模確定為30000m3/h..通過添加稀釋空氣,反應器入口處廢氣的總烴濃度控制在8000mg/m3以下。
3、結果和討論
廢氣處理裝置投入運行。使用蜂窩狀貴金屬催化劑,由FRIPP生產。整個裝置由可編程控制器控制系統控制。
3.1預處理效果
該裝置采用的預處理措施主要包括冷凝、除霧和過濾。
***級冷凝采用30℃的循環冷卻水作為冷卻介質,***二級冷凝采用冷卻鹽水和30%氯化鈣溶液-3作為冷卻介質。水和環己烷的混合物通過冷凝得到,進入工廠的環己烷-水分離罐進行分離和脫水,環己烷由回收。廢氣經冷凝預處理后,廢氣中的水蒸氣含量******降低,減少了進入反應器的水蒸氣量,延長了催化劑的使用壽命,避免了廢氣冷凝對管道和設備造成的腐蝕問題。
廢氣中含有SBS填充的油霧,容易在輸氣管道法蘭、閥門、彎頭、過濾器、換熱器、加熱器等設備中粘附積累,降低設備效率。油霧濃度的不確定性也給催化燃燒帶來了一些隱患。因此,應該被抓獲并清除。在裝置中設置的油霧捕集器中,玻璃纖維濾筒用作內芯。氣體從油箱入口進入濾筒,油霧和固體顆粒被截留。氣體穿過濾筒的***壁和側壁,進入由濾筒和金屬罐形成的空間,然后從罐的出口排出。截留的油霧和固體顆粒在重力作用下落到金屬罐底部,由廠家定期作為污油排放統一回收。
3.2廢氣處理效果
啟動運行時,催化燃燒反應器入口溫度保持在250-300℃,出口溫度為350-520℃,床層空速為30000h-1。由于廢氣濃度高,該裝置充分利用廢氣催化燃燒產生的***量反應熱,對反應器入口處的廢氣進行預熱。因此,在設備運行過程中,加熱器的輸出功率為零,******降低了設備的能耗。
處理后的氣體總烴濃度為62-100mg/m3,低于***家排放限值120mg/m3。該裝置投入使用后,污染得到有效控制,裝置周圍環境空氣質量明顯改善。
催化燃燒處理裝置在長期運行期間的處理效果。空速是30000h-1。
經過近一年的運行,催化劑活性沒有下降的跡象。
3.3設備能耗
廢氣催化燃燒產生的***量熱量通過高效換熱器在反應器入口處用于預熱待處理廢氣,以降低裝置能耗。當廢氣濃度達到一定值時,催化燃燒反應完全由自氧化產生的熱量維持,不需要額外的熱量。因此,在設備正常運行期間,加熱器已關閉。此時設備的功耗只是風機、儀器、電等的功耗。
SBS廢氣濃度高,熱值高,在反應過程中產生***量的反應熱。除了維持反應本身,一些產生的反應熱也可以用于工廠的熱風干燥系統,以取代目前使用的蒸汽加熱系統。
4、結論
(1)橡膠廠SBS廢氣含有環己烷、己烷等有機物,廢氣中總烴濃度高達20000mg/m3,遠遠超過***家排放標準。
(2)橡膠廢氣采用“冷凝-催化燃燒”技術處理。在催化燃燒反應器入口溫度250-300℃,床層空速30000h-1的條件下,凈化氣中總烴濃度低于100mg/m3,符合***家排放標準。
(3)該裝置充分利用自身產生的反應熱,正常運行時加熱器輸出功率為零,******降低了裝置的能耗。




更新時間:2021-06-18 14:30????瀏覽: